改造设备,扩充产能
发布日期:2019-07-08
模压车间的1-4整排设备一直长期处闲置状态,利用率非常低。2018年公司推进整条线的设备改造项目,分二批二个阶段进行,2019年4月全部完成改造。
改造的数量:SBA-YJ-1-4-1----SBA-YJ-1-4-16共8组16台设备
改造的原因:设备陈旧,电器控制系统过时,无法满足现有产品生产工艺流程,温度控制不均匀,检修繁琐,油路系统过于复杂,配件不好采购,能耗大。现处于停机无法使用状态,造成资源浪费。
改造的目的:现有设备主机机械部分完好,老设备钢性良好,旧机改造再利用,通过改造提高使用率,实现智能化控制,降低设备能耗,简化维修维护,满足产品生产工艺流程,通过再造温控系统,使热板温度均匀,提高产品合格率。
改造的内容:
v 项目1:电器控制系统
优点:PLC+人机界面控制使控制更精确,工艺可多样化,参数输入更便捷,操作更方便,布局更加合理整洁,显示更加直观,检修更加方便快捷,零件互换性更强。
v 项目2:油路系统
优点:使用双比例,双泵单马达控制油路,实现设备动作压力,速度任意调整,满足不同的生产工艺,降低设备能耗,使维修维护更加方便简单。布局简洁美观,实用性强。
v 项目3:温控系统
优点:原设备为单点式加热片热板,加热不均匀,易短路。改造采用多点采集温度多路控制,加热管式热板加热,加热均匀,控温精度高,节能高效,温度设定方便,加热管更换简便,维修维护成本低,设备平整度高,保温效果好。
v 项目4:操作盒
优点:布局合理,简洁明了,可单步控制,操作方便,标示明确。
v 项目5:隔热板
优点:原石墨隔热板隔热效果差,热能损耗大,合成纤维隔热板隔热效果明显,比老式隔热板更省电,每台可省电=(5.01-4.68)×2×24=15.84KW/天。
第一次先改造1-4-9、1-4-10一组设备,是在我司现场改造的。改造后经评审合格,已开始正常使用。
第二批也已完成改造:
改造中:
改造后:
目前改造的设备已完成验收确认,陆续登录生产使用阶段。通过将100T大的模具改造到200T设备上,技术新开发模具可直接利用现改造好的1-4设备,设备利用率可较之前提高30%以上,为日益紧张的设备使用缓解压力,释放产能,为公司扩产发展提供有力支撑。
同时改造原有旧设备,变废为宝,用1/3左右的费用达到新设备的功用,既节约了成本,又扩充了产能。